冷藏柜典型故障检修实例(二)
绿缔190L型不制冷,并且压缩机不停机分析与检修:通过故障现象分析,说明制冷系统异常。为冷藏柜通电后不久摸冷凝器上部机会无温度,并且管路内没有制冷剂流动的声音,说明制冷剂已跑光。断开压缩机的工艺管,从管口喷出了少量的制冷剂,说明系统有严重的泄漏现象,在工艺管上焊接维修阀、压力表组件,随后通过维修阀向系统内吹入氮气,当压力达到0.8MPa时结束,用洗涤灵对冷凝器、高压管路、低压管路、蒸发器的接头部位进行查漏,结果正常,怀疑高压侧系统泄漏。由于该机设置了门框防露管,并且防露管采用的不是铜管,而是邦遍管。邦迪管因生锈等原因容易发生泄漏现象,于是单独对防露管打压,结果发现严重泄漏的现象。将防露管甩开,将通往它入口和出口的铜管直接焊接后,为系统抽空,加注制冷剂,待制冷恢复正常后进行封口,故障排除。
绿缔HCD-183/HC型冷藏柜不制冷,并且压缩机不停机分析与检修:通过故障现象分析,说明制冷系统异常。为冷藏柜通电后不久摸冷凝器的上部无温度,并且管路内没有制冷剂流动的声音,说明制冷剂已跑光。断开压缩机的工艺管,从管口喷出了少量的制冷剂(R600a),说明系统有严重的泄漏现象,在工艺管上焊接维修阀、压力表组件,随后通过维修阀向系统内吹入氮气,当压力达到0.8MPa时结束,用洗涤灵对冷凝器、高压管路、低压管路的接头部位进行查漏,未发现泄漏部位,但保压24h后发现压力表的数值减小了O.lMPa,说明系统的确有泄漏点,并且怀疑是低压侧系统泄漏。单独对低压系统打压后确认的确是低压系统泄漏,打开冷藏柜的后背,挖掉局部保温层,露出回气管和毛细管的接头部位,将洗涤灵涂在该接头后有气泡产生,说明有漏点。将该处重新焊接并确认不再泄漏后:为系统抽空,加注制冷剂,待制冷恢复正常后进行封口,再对冷藏柜后背挖掉的部位重新做好保温层,故障排除。提示 虽然制冷剂R600a易燃,但该机的制冷剂R600a已经跑光,所以打开工艺管后进行简单处理,就可以焊接维修阀.压力表组件。
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